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入窯生料計量系統的技術改造

時間:2017-03-20 05:19:15   點擊數:

入窯生料計量系統的技術改造

入窯生料量的穩定對回轉窯系統的穩定運轉有著重要影響 我公司 2 500 t/d 熟料生產線,通過對入窯生料計量系統的技術改造使入窯生料的穩定性得到了較大提高回轉窯的產量和質量都得到了較大幅度的改善

1.改造前狀況

 

1計量系統。 采用沖板流量計電動流量閥的計量方式。

 

2存在問題。 我公司喂料量通常在 180 t/h,此時入窯提升機電流波動在±6 A 左右,電動流量調節閥的開度在 50%~70%的較大幅度范圍內頻繁調整, 分解爐溫度波動范圍在±30 左右。

 

3原因分析 沖板流量計采用動量定理的原理進行計量通過傳感器檢測受到的沖擊力并換算成瞬時流量 經過累加計算獲得單位時間內的累計流量,實現對物料的計量。 由此可知沖板流量計計量精度的高低主要同物料的性質物料的入料方式及物料的入料高度有關系,任何一個因素變化都會引起沖板流量計的計量不準。 在產量一定的情況下雖然生料的入料方式和入料高度是固定不變的,但是入沖板流量計的生料由于受到生料中水分的變化、生料中窯灰所占比例的變化單位生料中氣固比的變化以及生料細度變化的影響就會造成入沖板流量計生料的流動性發生變化,從而導致同樣質量的生料入沖板流量計的速度不一樣,計量出的生料質量也不一樣,這是導致入窯提升機電流波動大的重要原因

 

2.改造實施及效果

2.1初次改造效果

沖板流量計的計量原理決定了它慣性大線性相關性不太強的特點,因此對設備維護和控制程序要求較高,通過簡單的 PID 算法來控制沖板流量計計量的方法難以達到較高的計量精度。

 

改造方案決定采用慣性小、線性相關性較強的皮帶秤取代沖板流量計進行入窯生料的計量,計量輔助設備不變,其控制方式與沖板流量計相同

 

改造后 皮帶秤計量穩定的特點并沒有發揮出來 入窯提升機的電流波動從原來的±6 A 上升到±8 A并伴有皮帶秤沖料現象,現場衛生狀況變得更差;分解爐溫度波動也從原來的±30 上升到±35 ,沒有達到預期的效果反而更壞。

2.2初改分析

在假設生料均勻性完全一致的情況下電動流量閥的閥門開度與生料流量也不是完全線性相關。 由于受物料邊壁效應的影響,在電動流量閥閥門開度較大時, 閥門的開度與生料流量的線性相關性較好而在電動流量閥閥門開度較小時,閥門的開度與生料流量的線性相關性就較差。 改用皮帶秤計量后,電動流量閥的這些缺點并未克服 由于為防止嚴重的皮帶秤沖料現象,采用了長 6 m 的皮帶秤,其滯后性比沖板流量計更大,從而致使入窯生料的穩定性更差

 

2.3二次改造

 

1 不僅僅將皮帶秤作為計量設備, 通過 PID 算法,調節皮帶秤速度控制入窯提升機的喂料量

 

2將電動流量閥從自動調節改為手動調節。

 

改造皮帶秤的進料溜子,確保不沖料。 在皮

 下料1.jpg

下料2.jpg

 

3.結束語

入窯生料計量采用皮帶秤電動流量閥手動加自動階梯調節的方式, 入窯提升機的電流波動范圍在±2 A 分解爐的溫度波動在±10 , 穩定了入窯生料,改善了窯煅燒質量,效果很理想。